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工業(yè)鹽酸生產(chǎn)過程自動(dòng)控制的優(yōu)化

作者:   日期:2024-05-03  來源:  關(guān)注:109

萬華化學(xué)(寧波)氯堿有限公司有3臺(tái)三合一鹽酸合成爐(31%高純酸,150 t/d)和1臺(tái)二合一鹽酸合成爐(36%試劑酸,105 t/d)。氫處理工序的氫氣與液化尾氯作為原料,在合成爐中燃燒合成氯化氫氣體,通過冷卻、吸收等過程獲得合格的31%和36%高純鹽酸。


1 生產(chǎn)工藝

液化尾氯經(jīng)緩沖罐及穩(wěn)壓閥穩(wěn)定壓力在0.11 MPa,洗滌后的氫氣經(jīng)緩沖罐和氣液分離器,經(jīng)流量計(jì)在線檢測(cè)及自動(dòng)調(diào)節(jié)閥控制進(jìn)入合成爐進(jìn)行燃燒反應(yīng),合成氯化氫。氫氣與氯氣流量分別自動(dòng)檢測(cè),并在線顯示比例,自動(dòng)(人工)跟蹤調(diào)節(jié),確保氯氫配比1∶(1.3~1.5)。合成的氯化氫氣體在爐體中經(jīng)冷卻、吸收后生成合格鹽酸;尾氣進(jìn)入堿洗塔被堿液循環(huán)吸收后,達(dá)標(biāo)排放。

吸收劑為純水,吸收氯化氫產(chǎn)出31.0%和36%的鹽酸。

合成爐開車采用引風(fēng)機(jī)抽真空、自動(dòng)點(diǎn)火工藝,鹽酸合成爐設(shè)置了聯(lián)鎖保護(hù)程序及DCS遠(yuǎn)程緊急停車程序,保障裝置安全運(yùn)行。


2 原裝置存在的問題

自動(dòng)化改造前鹽酸合成爐開停車及生產(chǎn)運(yùn)行期間存在的問題如下。


2.1 出酸濃度波動(dòng)大

合成爐自投用以來生產(chǎn)能力可達(dá)到最大負(fù)荷,但是在開停車以及升降負(fù)荷過程中,由于操作較頻繁,關(guān)注參數(shù)較多,鹽酸合成爐出酸濃度波動(dòng)大,易導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格。影響鹽酸濃度的因素有吸收水流量、溫度變化、氯氣(氫氣)流量和濃度等。造成鹽酸濃度波動(dòng)的主要原因是:①手動(dòng)調(diào)節(jié)吸收水量,人工憑經(jīng)驗(yàn)調(diào)節(jié),穩(wěn)定性差;②升降負(fù)荷時(shí),須與氯氣、氫氣流量的調(diào)節(jié)人員配合操作,調(diào)節(jié)難度大;③由于吸收水在尾氣吸收塔中吸收氯化氫氣體后形成稀酸,再進(jìn)入爐體吸收段進(jìn)行吸收,最終形成合格鹽酸,調(diào)節(jié)吸收水時(shí),鹽酸濃度變化存在滯后性,需要操作人員具有預(yù)判性,難度較大。


2.2 氯氫配比控制不當(dāng)易導(dǎo)致過氫或過氯

萬華寧波氯堿鹽酸合成爐工藝要求氯氫配比控制在1∶(1.3~1.5)。配比控制過高,易導(dǎo)致氫氣過量放空,造成浪費(fèi);配比控制過低,易導(dǎo)致過氯,造成產(chǎn)品不合格。在升降負(fù)荷期間及氯氫總管流量發(fā)生變化時(shí),極易導(dǎo)致配比失調(diào)。


2.3 開停車操作量大

開停車過程須控制氯氣、氫氣、吸收水流量,且進(jìn)行正負(fù)壓放空切換等操作。

在智能化改造前,合成爐停車后,須進(jìn)行以下操作:立即將合成爐成品排出切換至不合格品鹽酸槽,對(duì)尾氣放空進(jìn)行切換,啟動(dòng)引風(fēng)機(jī)抽真空,調(diào)節(jié)吸收水量,還要對(duì)管線沖洗15 min后再關(guān)閉。操作項(xiàng)目多,操作步驟容易遺忘,若未及時(shí)進(jìn)行這一系列操作,則有可能導(dǎo)致不合格酸污染成品酸(曾出現(xiàn)過類似質(zhì)量事故),或者不合格酸產(chǎn)量過大等工藝損失,甚至合成爐內(nèi)進(jìn)入空氣(合成爐未及時(shí)抽真空),與氫氣形成混合型爆炸氣體,存在安全隱患。


3 改造方案

3.1 先進(jìn)過程控制(APC

通過讀取氯氣、氫氣、吸收水的流量,設(shè)定酸濃度、氯氫配比、氯氣流量值,增加控制上下限,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。APC系統(tǒng)控制介面如圖1所示。

圖片


3.1.1 鹽酸濃度控制

根據(jù)鹽酸濃度目標(biāo)值(質(zhì)量分?jǐn)?shù)為31.8%/36.8%),設(shè)置酸濃度控制上下限,自動(dòng)控制吸收水量,從而實(shí)現(xiàn)酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)的控制偏差范圍在±0.2%。


3.1.2 氯氫流量配比控制

設(shè)定氫氯流量配比目標(biāo)值(1.5),及配比控制上下限,根據(jù)氯氣流量自動(dòng)調(diào)節(jié)氫氣流量,從而避免氯氣過量導(dǎo)致的鹽酸過氯或氫氣過量導(dǎo)致氫氣放空造成浪費(fèi)的問題。


3.1.3 負(fù)荷調(diào)整自動(dòng)控制 

由內(nèi)操更改合成爐氯氣目標(biāo)值在合成爐最高和最低負(fù)荷控制范圍內(nèi),操縱變量氫氣流量及吸收水流量自動(dòng)根據(jù)氯氣流量進(jìn)行變化,按照一定速率進(jìn)行調(diào)整,將酸濃度和氯氫配比控制在要求范圍。


3.2 開停車順序控制

制定開停車過程的標(biāo)準(zhǔn)操作步驟,識(shí)別開停車期間的風(fēng)險(xiǎn),將操作步驟編制成順序控制邏輯,建立一鍵開車及停車順序控制模塊,增加到DCS中,從而減少操作量,提高本質(zhì)安全,避免安全環(huán)保事故及合成爐損壞事故的發(fā)生。


3.2.1 一鍵開車順序控制

一鍵開車順序控制具備以下功能:開車條件自動(dòng)判定,自動(dòng)調(diào)整負(fù)荷,蒸汽并網(wǎng),合成爐尾氣正負(fù)壓放空自動(dòng)切換等。


3.2.2 停車順序控制

合成爐停車順序控制邏輯如圖2所示。

圖片


(1)合成爐出酸自動(dòng)切換。

合成爐正常運(yùn)行時(shí),出酸去成品酸槽切斷閥ZV_7A212A打開,去不合格酸切斷閥ZV_7A211A關(guān)閉;當(dāng)合成爐停車時(shí),系統(tǒng)檢測(cè)到氯氣切斷閥ZV_7A104A、氫氣切斷閥ZV_7A102A關(guān)閉,兩個(gè)火焰檢測(cè)器BT_7A101A、BT_7A102A同時(shí)熄滅,就自動(dòng)將鹽酸去不合格酸槽的切斷閥ZV_7A211A打開,去成品酸槽的切斷閥ZV_7A212A關(guān)閉,避免停車過程中產(chǎn)生的不合格酸進(jìn)入成品酸罐。

(2)合成爐尾氣放空正負(fù)壓切換。

合成爐停車時(shí),自動(dòng)將合成爐負(fù)壓放空閥ZV_7A107A打開,啟動(dòng)風(fēng)機(jī)C_7A101A,風(fēng)機(jī)變頻SIC_C7A101A由30%開至70%;正壓放空閥ZV_7A106A關(guān)閉。

(3)合成爐吸收水流量自動(dòng)控制。

合成爐停車時(shí),系統(tǒng)檢測(cè)到吸收水流量計(jì)調(diào)節(jié)閥FIC_7A103A OR FIC_7A106A開度設(shè)定值≥1%,而實(shí)際開度≥0.5%,這時(shí),將吸收水量設(shè)定為1 m3/h,持續(xù)900 s后,關(guān)閉吸收水。


4 改造結(jié)果

(1)操作量大大減少。合成爐平均每100 m3/h負(fù)荷調(diào)整,內(nèi)操須操作30次,APC系統(tǒng)投用后,僅操作1次;合成爐開停車平均操作數(shù)285次,順控程序投用后,僅操作1次。

(2)成品酸合格率由96%提高至99%;改造前開停車不合格酸產(chǎn)量平均每次約10 t,現(xiàn)降低至4 t以下,不合格鹽酸的量大大降低。

(3)沒有發(fā)生因過氯引起的質(zhì)量問題。



5 結(jié)語(yǔ)

鹽酸合成過程APC技術(shù)投用以及開停車控制系統(tǒng)升級(jí)改造后,提高了鹽酸合成爐運(yùn)行的安全系數(shù),減少了停車時(shí)引起的低質(zhì)量鹽酸量,降低了人員操作量,表現(xiàn)出較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力,達(dá)到了系統(tǒng)升級(jí)改造的目的,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,為建立智能工廠奠定了良好的基

文章來源:工業(yè)鹽酸廠家 佛山工業(yè)鹽酸 廣州工業(yè)鹽酸 http://www.yljgdk.com 提供的信息

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